电气元件安川伺服驱动部分——自动裁剪机常见故障及排除方案
电气元件安川伺服驱动部分——自动裁剪机常见故障及排除方案
一、故障现象:A.02,参数破坏(存储参数的EPPROM数据异常),在接通控制电源时发生。
1、故障原因:控制电源有 AC30~60V 的时候。
解决方案:将电源恢复正常并执行用户参数初始化处理(Fn005)。
2、故障原因:正在设置参数时电源断开。
解决方案:进行用户参数初始化处理(Fn005)后重新输入参数。
3、故障原因:正在写入警报时电源断开。
解决方案:进行用户参数初始化处理(Fn005)后重新输入参数。
4、故障原因:超出参数的写入次数(指令控制器每次扫描,变更参数等)。
解决方案:更换伺服单元(重新评估参数写入方法)。
5、故障原因:伺服单元EPPROM以及外围电路故障。
解决方案:更换伺服单元。
二、故障现象:A.03,主电路检测部分异常(6.0KW 以上不检测),在接通控制电源时或者运行过程中发生。
1、故障原因:控制电源有 AC30~60V 的时候。
解决方案:将电源恢复正常。
2、故障原因:伺服单元故障。
解决方案:更换伺服单元。
三、故障现象:A.04,参数设定异常(超过设定范围),在接通控制电源时发生。
1、故障原因:装入了设定不适当的参数(在操作数字操作器时,因异常值错误而被拒绝)。
解决方案:执行参数初始化处理(Fn005)。
2、故障原因:伺服单元 EPPROM 以及外围电路故障。
解决方案:更换伺服单元。
四、故障现象:A.10,过电流检测(功率晶体管1GBT产生过流或者散热片过热),在接通控制电源时发生。
1、故障原因:因电源断开而数次进行过载警报复位运行。
解决方案:变更警报的复位方法。
2、故障原因:伺服单元的电路板与热开关连接不良。
解决方案:更换伺服单元。
3、故障原因:伺服单元电路板故障
解决方案:更换伺服单元。
五、故障现象:A.10,过电流检测(功率晶体管1GBT产生过流或者散热片过热),在接通主电源时发生或者电机在运行中产生过电流。
1、故障原因:U,V,W 与地线连接错误。
解决方案:检查配线,正确连接。
2、故障原因:地线缠在其他端子上。
解决方案:检查配线,正确连接。
3、故障原因:电机主电路用电缆的U,V,W 与地线之间短路。
解决方案:修正或更换电机主电路用电缆。
4、故障原因:电机主电路用电缆的U,V,W U,V,W 相之间短路。
解决方案:修正或更换电机主电路用电缆。
5、故障原因:再生电阻配线错误。
解决方案:检查配线,正确连接。
6、故障原因:伺服单元的 U,V,W 与地线之间短路。
解决方案:更换伺服单元。
7、故障原因:伺服单元故障(电流反馈电路,功率晶体管或者电路板故障)。
解决方案:更换伺服单元。
8、故障原因:伺服电机 U,V,W 与地线之间短路。
解决方案:更换伺服单元。
9、故障原因:伺服电机 U,V,W 相之间短路。
解决方案:更换伺服单元。
10、故障原因:因负载转动惯量大并且高速旋转,动态制动器停止,DB电路故障。
解决方案:更换伺服单元(减少负载或者降低使用转数)。
11、故障原因:DB使用过于频繁(发生DB过载警报)。
解决方案:更换伺服单元(减少DB使用频度)。
12、故障原因:因电源而数次进行过载报警复位运行。
解决方案:变更警报的复位方法。
13、故障原因:位置速度指令发生剧烈变化。
解决方案:重新评估指令值。
14、故障原因:负载是否过大,是否超出再生处理能力等。
解决方案:重新研讨负载条件,运行条件。
15、故障原因:伺服单元的安装方法(方向, 与其他部分的间隔)不适合(是否有存放盘过热,周围加热的影响)。
解决方案:将伺服单元的环境温度下降到55℃以下。
16、故障原因:伺服单元的风扇停止转动。
解决方案:更换伺服单元
六、故障现象:A.72,C 轴伺服器发生 A72( 过负荷)报警,确认 C 轴传动部分的阻力:1.偏心轴;2.平衡带轮;3.连杆;4.小连杆;5.滑块;6.刀槽块;7.平磨轮;8.凸磨轮;9.平衡带的张力。
故障原因:1~4 部分轴承的磨损;滑块与座的配合不好;刀片与刀槽块、平磨轮及凸磨轮的间隙配合不好;平衡带的张力太紧。
解决方案:更换 1~4 部分轴承;调整滑块与座的配合间隙;调整刀片与刀槽块、平磨轮及凸磨轮的间隙;再调整平衡带的张力。
七、故障现象:A.C9,编码器通信异常,在接通控制电源时或者运行过程中发生。
1、故障原因:编码器错误配线,接触不良。
解决方案:修正编码器配线。
2、故障原因:编码器电缆规格不同,受到干扰。
解决方案:将电缆规格改为多股绞线或者多股绞合屏蔽线,芯线为0.12平方毫米以上,渡锡软铜多股绞合线。
3、故障原因:编码器电缆过长,受到干扰。
解决方案:配线距离最长为 20 米。
4、故障原因:编码器电缆线产生啮入,包皮损伤,信号线受到干扰。
解决方案:修正编码器电缆铺设。
5、故障原因:编码器电缆与大电流线捆在一起或者相距过近。
解决方案:将编码器电缆铺设在不会施加浪涌电压的位置上。
6、故障原因:FG 的电位因电机侧设备(焊机等)的影响而产生变动。
解决方案:连接设备地线以免向 PG侧FG分流。
7、故障原因:编码器信号线受到干扰。
解决方案:实施编码器配线抗干扰对策。
8、故障原因:编码器承受过大的振动冲击。
解决方案:减少机械振动或者正确的安装伺服电机。
9、故障原因:编码器故障。
解决方案:更换伺服电机。
10、故障原因:伺服单元电路板故障。
解决方案:更换伺服单元。
八、故障现象:A.F1,电源线缺相(在主源ON状态,R,S,T 相中, 某一相持续 1 秒以上的低压状态) *在接通主电路电源时检测,在接通控制电源时发生。
故障原因:伺服单元故障。
解决方案:更换伺服单元。
九、故障现象:A.F1,电源线缺相(在主源ON状态,R,S,T 相中, 某一相持续 1 秒以上的低压状态) *在接通主电路电源时检测,在接通主电源时发生。
1、故障原因:三相电线配线不良。
解决方案:修正电源的配线。
2、故障原因:三相电源不平衡。
解决方案:修正电源的不平衡(调换相位)。
3、故障原因:伺服单元故障。
解决方案:更换伺服单元。
十、故障现象:A.F1,电源线缺相(在主源ON状态,R,S,T 相中, 某一相持续 1 秒以上的低压状态) *在接通主电路电源时检测,在伺服电机驱动时发生。
1、故障原因:三相电线配线不良。
解决方案:修正电源的配线。
2、故障原因:三相电源不平衡。
解决方案:修正电源的不平衡(调换相位)。
3、故障原因:伺服单元故障。
解决方案:更换伺服单元。
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